首页 > 文献资料
-
固瑞克于第88届美国水展(WEFTEC)上发布了新产品
本刊讯(记者王翠竹)近日,固瑞克流体处理设备部门于2015第88届美国水展(WEFTEC)推出Husky 1050e系列、SoloTech以及ChemSafe3款新产品。此3款产品分别在性能、优势以及应用范围方面进行了改善。
Husky 1050e系列电动隔膜泵属于固瑞克Husky e系列电动隔膜泵,拥有独创的专利技术,可以使泵直接做到背压停机,从而避免在出现管路堵塞或阀门关闭时发生电机故障。其高能效电机驱动可将能耗减少到传统气动隔膜泵的1/5,无密封件的隔膜泵设计可防止泄漏和消除由泵干转引起的故障。 -
DLX3-254型电脑全波紫外光量子血疗仪维修2例
DLX3-254型电脑全波紫外光量子血疗仪,全电脑程序控制,步进电机驱动,照射充氧均匀,血液无污染,全过程一次完成.
-
岛津SFC-72装置中伺服电路故障检修1例
SFC-72是遥控摇篮胃肠机所配套的一种点片式摄影装置,它由继电器柜、传片箱、载片滑车架和遥控操作台组成。胶片传送及片架移动均由伺服电机驱动,即由胶片传送及片架移动设定与检测电路送出信号至伺服放大电路来控制。现将我院新近遇到的该电路一例故障的检修过程叙述如下,以供同行参考。故障现象透视正常,点片选择全照射野时,遥控操作台指示正常,曝光正常。但冲洗出来的胶片上半部却有不同宽度的未曝光区域,造成摄影影像不全,以致影响了正确诊断。其间也偶有卡片现象。
-
贝克曼111型稀释器电机驱动故障实例
故障现象开机后,活塞下行至底部后不能上行故障分析当用手把活塞拉至上端后开机,此时电机可以带动活塞下行。据此可证明,程序部分正常,问题出在电机的控制和驱动部分。打开机盖检查,发现保险丝F4的指示灯不亮,用万用表检查F4已烧毁,换上同规格保险丝,故障依旧,检查电机连线,接触良好。该仪器没有电路图纸,但分析一般的电机驱动电路,均使用平衡放大器电路,当平衡放大器的两只对称晶体管之一损坏后,有可能使电机偏向一端,而不能向另一端驱动。故障的检查排除在电机控制电路板(No.444519)上,并排安装有六只中功率晶体管,仔细观察发现一只管子(Q6)背面的电路板有烤黑的痕迹,于是拆下该管,用万用表测量,发现其性能参数已严重变劣,换上同型号的管子(TIP127)故障排除。另外,本人以前还曾更换过一次CR2,这是一只普通二极管,故障现象也是活塞不能上行,故障出现时二极管已烧断。其烧断后,用眼睛观察不能发现,只能用万用表欧姆挡检查才能发现,换上额定电流1A的普通二极管即可。上述故障,均不复杂,因该仪器无电路图,故把这两次修理过程稍作总结,供同行参考。
-
GC-1200 γ计数仪升降管故障检修
GC-1200 Gama计数仪是双探头,全自动测试,计算机控制并输出打印报告的测试仪器。本仪器有机械、电路和计算机三部分组成。工作框图见图 1。 1 故障现象 1号升降管不工作,从而导致计算机程序无法执行。 2 分析与检修从工作框图可以看出,升降管不工作涉及升降管有关的机械、电路这两部分。由于本仪器是双管测样, 2号管升降正确。而计算机部分是 1、 2号管的共用部分,所以我们把重点检查放在与 1号管相关的红外检测开关、步进电机、电机驱动及机械执行机构上。 2.1 检查机械机构切断电源,打开机箱,用手拨动升降转盘和杠杆,升降管升降自如,没有机械卡壳和松动移位等故障现象。
-
脑-机接口驱动神经义肢手系统的研究
本文针对现代医疗手段还无法使上臂再生的问题,深入分析了人手动作脑电信号的特点,研究了面向义肢手控制的手动作脑电小波特征提取和BP神经网络模式识别方法,开发研制了一个基于BCI(Brain-Computer Interface,简称BCI)驱动的神经义肢手驱动控制系统,并用该系统完成了义肢手四种动作(手臂自由状态、手臂移动、手抓取、手张开)的驱动.经过多次在线及离线实验,结果表明:基于脑-机接口驱动的神经义肢手系统是合理可行的,所采用的脑电信号小波特征提取方法和BP神经网络模式识别方法是有效的.
-
医院中心吸引-W3型医用负压泵散热系统的革新
中心吸引在各级医院手术室、重症监护室以及特殊护理单元中吸引脓血、脓痰和其它粘质液体发挥了快速、有效的作用.作为产生中心吸引的W3型医用负压泵起着决定性作用.该型负压泵抽气效率非常高(抽气速率200m\+3/h),真空度达750mmHg.该负压泵利用外电机驱动活塞往复运动产生负压.由于活塞在气缸体内的频繁运动,活塞与气缸体相互磨擦产生大量的热量,加速了活塞和气缸体的磨损,同时由于过热而损坏泵内的高、低压阀片.W3型医用负压泵属早期产品,其散热系统是将自来水直接通过气缸体外腔、排水阀排到室外.由于原设计管径较小,散热不好,而造成上述问题.针对此种情况对散热系统进行革新.
-
北京万东F108-V透视机维修二例
故障一:开机 kV显示为127 kV,无法调整.检修:首先切换自动/手动千伏调整,均无法调整千伏.查阅说明书,该机的千伏调整是通过移动碳轮在自耦变压器上的位置实现的,该碳轮由一个电机驱动.拆机,在透视状态下,手动调节千伏,发现电机转动正常,而碳轮不移动,原来是驱动电机与导向轮之间的固定螺丝松脱,重新固定后故障排除.
-
万东F108-V型透视机工作原理及检修
故障一:开机kV显示为125kV,无法调整.检修:首先切换自动/手动千伏调整,均无法调整千伏.查阅说明书,该机的千伏调整是通过移动碳轮在自耦变压器上的位置实现的,该碳轮由一个电机驱动.拆机,在透视状态下,手动调节千伏,发现电机转动正常,而碳轮不移动,原来是驱动电机与导向轮之问的固定螺丝松脱,重新固定后故障排除.
-
电机驱动器A3983在实时三维超声成像系统中的应用
本文从A3983工作原理、硬件设计以及三维超声图像软件设计等方面,介绍了电机驱动芯片A3983在实时三维超声成像系统中的应用方法。
-
SL系列医用直线加速器的预防性维护
1周预防性维修(1)机架:检查机架后部的电缆和软管有无在夹板中磨损扭拉或滑动的迹象;使用接地棒检查全部高压电容,使电荷放干净;检查全部高压部分脉冲变压器、电子枪、磁控管、脉冲形成网络是否损坏、过热、漏油或击穿现象,并用干软布擦净或用专用清洗剂清洗干净;检查所有的软水管的连接,保证连接处可靠、没有渗漏水现象;使用运动控制器检查照射头(旋转光阑系统的X-Y运动)的电机驱动运动,比较照射头上的刻度读数与VDU(视频单元)上显示的读数是否一致;检查光距尺,机械前后指针和光野限光系统的精度,比较光野尺寸与VDU上显示的X野和Y野的读数是否一致;比较机架滚筒上的刻度读数与VDU上显示的读数是否一致.
-
F108-V型透视X射线机球管故障
F108-V型X射线机的结构为电机驱动、架式X射线机,由X射线管头、X射线管组件支柱及诊断台、X射线影像摄像增强器电视系统、限束器、控制台和监视器车架组成.
-
KFS4型螺杆分装机
概述KFS4型螺杆分装机是上海华东制药机械有限公司工程技术人员研发的新一代高速螺杆分装机.本机采用直线输送进瓶、四支螺杆分装自动加塞.设计上采用机电一体化,下粉螺杆由伺服电机驱动,微电脑设定步数,从而准确控制螺杆转动的分装所需范围计量.
-
BI RD6400呼吸机流量阀步进电机驱动电路原理及常见故障
BI RD6400呼吸机流量阀步进电机驱动电路主要是由80C31、74HC373、27C256的微机系统经81C55的I/O接口电路,产生符合步进电机要求的驱动信号,再通过UDB2981A缓冲器进行电流放大,驱动2076双达林顿管集成电路.
-
BI RD6400呼吸机流量阀步进电机驱动电路原理及常见故障
BI RD6400呼吸机流量阀步进电机驱动电路主要是由80C31、74HC373、27C256的微机系统经81C55的I/O接口电路,产生符合步进电机要求的驱动信号,再通过UDB2981A缓冲器进行电流放大,驱动2076双达林顿管集成电路.
-
CD50BG工业CT机计算机体系结构设计
介绍了一种针对低价位的工业CT的计算机系统的设计方法.较详细地讲述了CD50BG工业CT机的数据采集系统和步进电机驱动控制等的具体设计.