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ECG-5151心电图机故障检修4例
1.接通电源,按"START"键,走纸电机不转:分析与检修,该机走纸速度控制电路由低速控制集成块IC404(ICA955),电机驱动电路Q411、Q412,转速传感器和低速转换开关S501等元件组成(见图1).
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意大利BCE-216E生化分析仪故障检修1例
故障现象试样臂升到高位后,和上限水平杆相碰,且上下抖动,发出"哒哒"的碰撞声,整机程序中断。屏幕显示:"communication problem with controller.Check:(pc1)vertical movement of sample ARM." 分析检修 关机,重新启动,选定程序菜单中的"ANALYZER"功能,选择Mechanical tests(机械测试)子程序,该故障现象马上出现。证明试样臂垂直动作电路出现故障。为找出故障原因,先要了解试样臂垂直运动原理。试样臂的上下运动主要靠一步进马达带动的。当马达接到CPU传来的指令后,在驱动电路的作用下,通过一传动杆带动试样臂向上移动,在上限位有一光电耦合器,当试样臂移到光耦位时,光耦向CPU发送到位信号,CPU接着发给垂直马达停止指令,至此,上升过程结束。可见故障的实质是试样臂上升到光耦位后,并未停止,继续向上运动,致使和上限水平杆相碰,弹回一点后,仍上升,又碰,又弹以致发生"哒哒"的抖动现象。 (1)光耦合电路有问题,不能起到检测到位的作用。 (2)马达及驱动电路有问题,使马达转动不能停止。 (3)CPU及附属电路出现故障,不能发出令马达停止的指令。 由于(2)、(3)两种情况出现的故障概率极低,本文只对第(1)种情况进行详细分析、检修。对光耦及控制电路进行检查,由于该机没有原理图,根据实物绘制光耦及控制部分的原理图如图1所示。 两板通过一扁平电缆相连。开机测量光耦合器发射二极管两端电压为0.7V左右,正常。再测a点电压为0.6V,当用物体挡在光耦中时,a点电压为0.6V,(正常为5V左右)证明光耦合电路确实有问题。不论试样臂是否到位,总向CPU发出一低电平,使CPU误认试样臂没有到达上位,仍发出上升指令,使故障出现。拔下光耦板的扁平电缆插头后,测量a点仍为0.6V,说明光耦板基本无问题。当拔下转换板的电缆插头后,重新测量a点电压升为5V,说明扁平电缆有问题。仔细观察扁平电缆与光耦板相接的接口处,有明显被试剂浸入的痕迹。用10kΩ挡测量该电缆对应的光耦接口1、2、3脚,2脚对1脚,绝缘阻值下降。打开此接口,发现里面有许多绿锈,用酒精清洗,烘干,重新安装,试机,故障排除。
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NEWPORT150呼吸机特殊故障维修 4例
故障现象 1 呼吸机在连接好气源、开机以后,“ MAINFLOW”口无输出。 故障分析与检修首先检测空压机和氧气压力,皆正常,且无气源不匹配报警,说明故障在主机。当呼吸机工作时,空气、氧气经空氧混合器混合,在预选的呼吸模式控制下,通过电磁阀门输出。此时,由于电磁阀工作,应该能够听到间歇的“嗒嗒”声,但本机却无“嗒嗒”声出现,说明很可能是电磁阀或其控制电路损坏而导致故障产生,遂进行以下检修 (相关主板电路见图 1) 1.1 打开机盖开机,测 J6电源输出正常。 1.2 连接在空氧混合器输出端的电磁阀,其工作电压通过 J7的 11、 13脚提供。测电磁阀两端电压为 0V。而当给它外接一个 DC5V的电压时,可听到“嗒嗒”声;用手摸电磁阀,能感觉到它在工作,说明电磁 阀没有损坏,故障在控制及驱动电路。
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法国 SOPHY公司 DS7型 ECT机架扫描速度故障维修
故障现象 在病人骨扫描检查时,将机架扫描速度(机架水平移动速度)设为20cm/min时,发现扫描速度严重偏快,将扫描速度设为8cm/min或其它速度时,扫描速度正常。执行机架扫描速度自动校正后,故障现像依旧。 故障分析及检查 根据故障现象,分析故障可能出现在机架扫描速度的控制部分。查看机架线路框图可知机架扫描速度是由主机速度控制信号经过机中编号7453F254的线路弧处理后,控制机架扫描电机的电压来实现的。查看该线路板速度控制信号处理电路及电机电压驱动电路原理图(编号P7449),其工作原理为,速度控制信号经过译码器C3(14028B)译码后,输出到或非门B2(14001B),经B2进行速度信号选择后成为电机电压驱动电路控制信号,控制信号控制电压驱动电路的电压输出,从而控制机架扫描电机的转速。
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日本光电 ECG- 8110K走纸电路故障 2例
日本光电三导心电图机 8110K走纸马达控制电路采用了一种新型的脉冲锁相环控制技术,与 ECG- 6511相比性能更稳定,工作更可靠。基本工作原理如下:由晶振产生的 10MHz基频振荡脉冲经 IC510、 IC509分频后产生 4种频率的走纸控制信号,然后经电子开关 IC508选择,送入马达转速控制 IC512的时钟脉冲输入端,由马达转速传感器检测到的转速信号经 IC514同步放大后也反馈到 IC512,两信号经处理比较在 APC、 AFC端输出变化的直流电压,控制 IC513内的压控振荡器产生不同脉宽输出的脉冲信号,驱动 Q501为马达提供脉冲电流。同时该电路还设置有马达过流保护电路,预防因负载过流而烧坏电机。此电路在马达正常工作时不起作用。 故障 1 按 MANUAL键,指示灯亮,马达不动作。 分析检修按 MANUAL键,指示灯亮,说明控制电路基本正常,故障主要集中在马达稳速电路。初步检查基准频率发生电路和压控振荡电路基本正常,应重点检查驱动电路及保护电路。正常情况下 Q501的基极为低电平时,马达运转;高电平时,马达停止。经测量为高电平,可见驱动电路正常。由于 8110K的保护电路外围元件简单,经测量 R504、 R505,发现 R504的阻值变为 1k左右,用同型号电阻替换,故障解决。 故障 2 按 MANUAL键,走纸快不受控。 分析检修由以上原理分析,故障主要集中在锁相环控制电路、驱动电路及电机速度传感器电路。首先用示波器测量 TP502,没有锯齿波信号。可见故障在传感器电路。向前测量,运算放大器 ICS14的输入和输出端都没有正弦波信号,怀疑传感器本身有故障。从另外 1台拆下传感器试之,故障依旧。可见电路部分一定存在断路,仔细察看,发现 CNJ502的 4脚已开焊,重新焊接,故障排除。
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MA-4210尿液分析仪打印机和真空泵故障的修理
故障1当接通主机电源后打印机马达不停工作.分析打印机马达驱动电路如图1所示,这部分电路主要由Q3~Q6、D5~D9、R16~R20、C9和打印机马达组成,其中Q3、Q4、R16、R17、D5、D6等组成打印机马达控制电路.
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贝克曼111型稀释器电机驱动故障实例
故障现象开机后,活塞下行至底部后不能上行故障分析当用手把活塞拉至上端后开机,此时电机可以带动活塞下行。据此可证明,程序部分正常,问题出在电机的控制和驱动部分。打开机盖检查,发现保险丝F4的指示灯不亮,用万用表检查F4已烧毁,换上同规格保险丝,故障依旧,检查电机连线,接触良好。该仪器没有电路图纸,但分析一般的电机驱动电路,均使用平衡放大器电路,当平衡放大器的两只对称晶体管之一损坏后,有可能使电机偏向一端,而不能向另一端驱动。故障的检查排除在电机控制电路板(No.444519)上,并排安装有六只中功率晶体管,仔细观察发现一只管子(Q6)背面的电路板有烤黑的痕迹,于是拆下该管,用万用表测量,发现其性能参数已严重变劣,换上同型号的管子(TIP127)故障排除。另外,本人以前还曾更换过一次CR2,这是一只普通二极管,故障现象也是活塞不能上行,故障出现时二极管已烧断。其烧断后,用眼睛观察不能发现,只能用万用表欧姆挡检查才能发现,换上额定电流1A的普通二极管即可。上述故障,均不复杂,因该仪器无电路图,故把这两次修理过程稍作总结,供同行参考。
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AMI- 7500型监护仪的故障与修理
AMI- 7500监护仪具有体积小、重量轻、操作简单等特点。我院手术室有两台该型号监护仪,用于手术患者的监护,在几年的使用中出现了一些故障,现将这些故障的修理介绍如下。 故障现象 1 血氧饱和度测量时好时坏。 故障修理观察血氧饱和度的光电传感器,发现血氧饱和度测量的时好时坏与光电传感器红发光二极管是否发光有关,发光时测量正常,不发光时不显示测量数字、仪器报警。 分析原因有二, (1)电缆内部有断线、插头插座接触不良或脱焊; (2)驱动红发光二极管的电路有故障。拆开仪器上盖,测量 J15插座 3- 1脚之间直流电压,红光二极管发光时为 0.66V,不发光时为 3.3V,说明红发光二极管驱动电路无故障,接触不良故障应在 J15至光电传感器之间,逐段轻轻扯动联接电缆,终找到断线部位,用手术刀小心将电缆保护层破开,发现一根白色导线断,重新焊接,再用绝缘胶布粘好涂上硅胶,此时血氧饱和度测量恢复正常。
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东芝800mA DTW-30A型X线机卡片故障的检修
卡片故障是东芝X线机常见故障之一,主要原因是由于胶片没能完全进入密着板.作者经过几种尝试后,终于通过调整ROLLER转速彻底解决了这一问题,延长了传片系统的使用寿命.
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MA-4210型尿液分析仪的微型打印机工作原理及维护
1 引言 MA-4210型尿液分析仪在各个大小医院基本普及,但不论通过什么途径购买都不能得到详细的电路图纸。因此,在维护和维修方面带来了许多不便。笔者根据多次维修经验和对仪器进行了详细的观察和分析,把容易损坏的热敏微型打印机及其电路作一介绍。 2 硬件配置 热敏微型打印机由于结构简单、体积小、重量轻、功耗低、噪音小、分辨率高、使用方便,被大量用于医疗仪器仪表中。 MA-4210型尿液分析仪采用了十针热敏印字头。它具有电路简单、高速、不用色带等优点,且打印的点数较多,打印出来的字迹清晰美观。同时使用价格低、集成度高、抗干扰性好的 8085单片微机作为智能微打的控制器,驱动电路也较简单而可靠耐用。
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费森尤斯4008系列血透机血泵故障维修实例
血泵模组是血液透析设备中的重要组件,是建立血液体外循环的动力提供者,在整个血液透析治疗过程中发挥着至关重要的作用.本文总结了费森尤斯4008系列血透机血泵模组的结构和运行原理.通过两个典型故障的维修案例,分析了引起血泵故障的各类原因,详细阐述了故障的排查过程,探讨了可行的元件级别的维修方法,特别是通过反读血泵主板电路并研究步进电机工作原理,总结出了新旧版本的步进电机的兼容方法.在今后工作中,针对同类故障运用本文提供的维修思路和方法,可以有效提升维修效率,减少维修开支.
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BCE-216E生化分析仪马达及马达驱动电路的故障检修
意大利产216E全自动生化分析仪具有5个完全一样的步进马达,以完成自动选样,自动吸样,自动混合,自动稀释,自动排液等功能.马达在整个工作过程中,是重要的动作执行者,使用频繁,因而故障率也较高.笔者在检修该机马达电路部分,总结出一些重要数据,对速修该机马达部分故障有重要帮助.现介绍如下.
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冠捷AOC 14英寸彩色显示器维修
故障现象:有字符显示,但字符上下滚动,其它均正常.故障分析:从故障现象来看,该机的电源电路、行扫描电路、显像管电路以及视频驱动电路等工作都正常.故障肯定的场扫描电路上.
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BP-306监护仪输入电路原理与维修
日本科宁公司生产的BP-306生命体征监护仪其ECG信号的输入电路与专用的心电图机输入电路相比要简练一些,它有三个导联,即导联工、导联Ⅱ、导联Ⅲ,虽然没有屏蔽极驱动电路,但却加有类似于右脚驱动电路的共模负反馈电路,它能使人体的电位保持恒定,从而消除因皮肤电极阻抗不等引起的电压分配效应,避免交流干扰,因此,该仪器的抗干扰性较强,在整个仪器未接地的情况下也能正常工作.与一般电路不同的是该共模干扰抑制电路的反馈驱动点不是固定的,而是随选择导联的不同而变动.如图1所示,如选择导联工,则心电信号由LA、RA输入,共模信号经U5A放大后,再由U8电子开关接至LL输出.如选择导联Ⅱ,则U4电子开关选择LL、RA作为心电信号输入、LA则变为共模反馈输出.
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6511型心电图机故障检修三例
例一故障现象:热笔偏至下端,不受基线位移电位器的调节,按复位键亦不复位.分析检修:因为热管是直接记录心电信号的,所以热笔单偏的故障多出在心电信号放大通路上,这个通路主要包括前置放大器,中间放大器,高增放大器,及至后的功率放大器和热管驱动电路.据此原理,我首先将机器置于测试(TEST)状态,用数字表测试各级放大器输入、输出端的直流电位(以浮地为零电位,下同),结果发现前置放大器IC308输出端电位正常,而中间放大器IC309及后面各级放大器均处于过饱状态,以致基线位移电位调节无效.
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ECG-6151型心电图机走纸稳速电路故障检修
电路分析:走纸稳速电路由光耦合启动电路(Q102)、光电耦合器(PHC101(1/2)、Q105)、光电耦合转速控制电路(Q103、PHC101(1/2))、波形变换器(IC111)、锁相稳速电器(IC112)、电机驱动电路(Q101、Q104)、和电机组成.走纸电机启动脉冲由中央处理器CPU IC101的33脚输出,经反相器ICL08(1/4),控制Q102的通断,驱动光电耦合PHC101(1/2)启动电路.
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ECG—6511型心电图机描笔加热电路工作原理与维修
1、电路组成及工作原理日本光电公司后期生产的ECG-6511型心电图机描笔加热控制电路由集成块IC303完成,其加热方式是采用脉冲供电方式进行控制。其内部结构见附图。Q308、Q310、C308、C309、R314、Q305、R319和Q306等组成自激多谐振荡器,Q307和Q309组成加热脉冲放大驱动电路,为描笔提供加热脉动电流。第④脚是加热脉冲频率控制端,其输人电压低,脉冲频率就低,输入电压越高脉冲频率也就越高。加热脉冲频率一般在1200Hz以上。工作方式在STOP(停止)和CHECK(观察)位时第④脚为低电平,多谐振荡器为描笔提供预热脉冲电流。工作方式开关在START(启动)位时第④脚为高电平,使加热脉冲频率变快,给描笔正常加热。第⑤脚是加热脉冲有效宽度控制端,电压高则脉冲宽度变窄,电压低则加热脉冲宽度变宽,笔温也就升高。VR305是笔温调节电位器,调节之即可改变第⑤脚电压值,也即改变加热脉冲的有效宽度,从而改变了笔温的高低。
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岛津SCT-4500TE型CT机IGBT电路故障检修两例
岛津SCT-4500TE型CT机高压驱动电路采用2组共8块IGBT模块,每组4块,按类似推挽方式连接,上下各2块并联工作.
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西门子V6.3/7.0版本加速器Gantry过冲故障分析与检修
1 故障现象PRE-V6.3/7.0DIGITAL加速器使用时间较长时,医院技术员用手控器摆位时,Gantry出现过冲现象.2故障分析对于这种老式的Gantry驱动系统,Gantry的驱动信号来自FC#O,经MOTOR控制板、MOTOR驱动板送到S32的Gantry驱动电路,在S32那里,驱动电压与测速反馈电压相减,再经过一个增益很大的伺伏放大器输出给PRD-ⅡPOLYSPED可控硅直流电动机驱动电路,电动机经减速齿轮箱、摩擦离合器带动链条[1].Gantry出现过冲主要有2个原因.
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医疗设备中步进电动机及驱动电路维修实例
0 引言步进电动机作为机电一体化的关键执行元件之一,广泛应用于各种类型的医疗设备中.1 工作原理步进电动机运转的驱动信号为脉冲信号.其重要参数为“步距角”:当驱动控制器接收到一个脉冲信号时,它就驱动步进电动机按固定的角度一步一步旋转运行.